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宋翔宇1 李翠芬1 李瑩1 王林山2 翟曉辰2
(1.河南省巖石礦物測試中心;2.河南綠金化工有限公司)
摘要:對綠金牌的新型環(huán)保浸金劑進(jìn)行了全泥炭漿提金工藝的條件試驗研究,并在100噸/日規模的全泥炭漿廠(chǎng)進(jìn)行了全流程工業(yè)應用試驗。試驗結果表明,該綠金牌新型浸金藥劑與氰化鈉的浸出效果基本一樣,工業(yè)試驗中金的浸出率可以達到92%以上。對尾渣的有害性分析結果表明,該藥劑的干排尾渣中氰化物含量遠遠低于氰化浸出工藝的干排尾渣,符合環(huán)保標準。
Experimental study and application of a new gold leaching reagent
Song Xiangyu1 Li Cuifen1 Li Ying1 Wang Linshan2 Zhai Xiaochen2
(1.Henan Province Rock & Minerals Testing Center, Zhengzhou 450012, <st1:country-region w:st="on">China.
2. Hennan Green-gold Chemical Co., LTD)
Absract: Process conditions experiments were carried out on a new environmentally friendly gold-leaching reagent named Lvjin, and the reagent was applied in a 100t/d concentrator of whole-ore CIP process. Experimental results showed that the gold-leaching ability of reagent is the same as sodium cyanide, basically. The leaching rate of gold can reach more than 92% in industrial test. According to the hazard analysis results of the tailings, compared with cyanide process, the cyanide content in tailings is extremely low, and accord with environmental protection requirement.
Keywords: gold-leaching reagent; sodium cyanide; gold; leaching.
1.前言
金礦石從礦物組成上可大致劃分為硫化礦和氧化礦兩大類(lèi)。在黃金礦山生產(chǎn)技術(shù)中,對硫化礦主要采用“浮選/重選+金精礦焙燒+氰化提金”工藝;而對于氧化礦,應用最多的就是全泥氰化和堆淋工藝。毫無(wú)疑問(wèn),這些工藝一直都在大量使用氰化鈉作為浸金劑。
由于氰化提金工藝中使用的氰化鈉是劇毒物品,生產(chǎn)應用中經(jīng)常發(fā)生由于使用不當引起的傷害人畜生命、污染水系、影響稻麥和其它農作物生產(chǎn)等事故。所以,世界各產(chǎn)金國對非氰浸金藥劑開(kāi)展了大量的研究,希望找到一種低毒、高效、穩定、可以替代氰化物的藥劑。截止目前,已報道的非氰浸金藥劑有十余種,主要工藝可分為兩大類(lèi):①在酸性介質(zhì)中提金,如硫脲法[1-4]、水氯化法[5-7]、溴化法[8-10]、碘化法[11-13]、硫氰酸鹽法[14-16]等;②在堿性介質(zhì)中提金,如多硫化物法[17,18]、硫代硫酸鹽法[19-21]、石硫合劑法(LSSS)[22-24]等。在這些非氰提金工藝中,以硫代硫酸鹽法、硫脲法、溴化法、碘化法最具代表性,但這些工藝都不同程度存在藥劑價(jià)格較高,耗量大,生產(chǎn)成本高,工藝過(guò)程不夠穩定、設備腐蝕嚴重等缺點(diǎn)而沒(méi)有被生產(chǎn)大規模采用[25]。
本次研究針對一種商標為“綠金”牌的新型環(huán)保浸金劑產(chǎn)品,進(jìn)行了應用研究,詳細地研究了該新型藥劑浸金工藝的條件,并探討了工業(yè)應用情況。實(shí)踐證明,該新型浸金劑與氰化鈉相比,具有環(huán)保低毒、浸出速度快、浸出率高,綜合生產(chǎn)成本低、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),在目前黃金礦山生產(chǎn)工藝中,可以替代劇毒氰化鈉進(jìn)行浸金,具有較高的推廣應用價(jià)值。
2.試驗部分
2.1原礦性質(zhì)
試驗所用礦石取自靈寶市金源礦業(yè)有限公司大湖金礦,為低硫含金氧化礦,金品位4.61 g·t-1,其他主要化學(xué)成分見(jiàn)表1。經(jīng)光片、薄片鑒定和XRD分析,礦石的物質(zhì)組成及含量見(jiàn)表2。
表 1 原礦多元素分析( %,質(zhì)量分數)
Table 1 Multi-elements analysis results of raw ore ( %,mass fraction)
項 目 |
Au* |
Ag* |
Cu |
Pb |
Zn |
S |
TFe |
含 量 |
4.61 |
2.34 |
0.045 |
0.19 |
0.004 |
0.15 |
4.27 |
項 目 |
K2O |
Na2O |
MgO |
CaO |
SiO2 |
Al2O3 |
As |
含 量 |
3.67 |
0.58 |
0.62 |
0.67 |
76.93 |
5.73 |
0.0047 |
注:表中帶*者單位為×10-6。
表2 礦石中主要礦物組成及含量 ( %,質(zhì)量分數)
Table 2 The main mineral composition and content in the ore ( %,mass fraction)
礦物成分 |
石英 |
鉀長(cháng)石 |
斜長(cháng)石 |
云母 |
綠泥石 |
礦物含量 |
64 |
20 |
5 |
3 |
2 |
礦物成分 |
方解石 |
白云石 |
高嶺石 |
黃鐵礦 |
其它 |
礦物含量 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.2試驗設備與藥劑
采用RK/2QM型Φ250×100球磨機進(jìn)行磨礦;采用充氣量、轉速及溫度可調的XJT—80(Ⅲ)型浸出攪拌機進(jìn)行全泥氰化試驗;冷熱恒溫箱用于進(jìn)行不同溫度的浸出試驗;Φ200/120圓盤(pán)真空抽濾機進(jìn)行固液分離及洗滌;用美國PerkinElmer公司生產(chǎn)的PE-PinAA-CLE900原子吸收光譜儀進(jìn)行石墨爐原子吸收法分析金,pH值用德國FE20-FiveEasyTM pH計測定;SX-4-10電阻爐用于浸渣中金含量的測定。
新型浸金劑取自河南綠金化工有限公司(綠金牌),為白色固體粉末,主要成分經(jīng)檢測為含有NH4+、Na+、-C-S、-C-N等鍵的有機混合物;氧化鈣為工業(yè)級,用于調節礦漿pH;浸金試驗用水為自來(lái)水。
2.3試驗方法
實(shí)驗樣品破碎到-2mm,然后用RK/2QM型Φ250×100球磨機進(jìn)行磨礦,磨礦細度為-0.074mm90%,然后,采用可調式XJT—80(Ⅲ)型浸出攪拌機在5L的浸出槽中進(jìn)行攪拌浸出。試驗樣品的全泥氰化均進(jìn)行如下操作:將1000 g試驗樣品(-2 mm)和1000 ml水一起加入球磨機進(jìn)行濕式磨礦,得到的磨礦產(chǎn)品用1000 ml水洗入攪拌浸出槽中,控制浸出過(guò)程液固比為2:1。攪拌浸出一定時(shí)間后,抽取試驗樣品,過(guò)濾、洗滌(用濃度0.5 %(w/v)的NaOH溶液洗滌濾餅4~5次),干燥,分析浸渣中Au品位,用下式(1)計算Au浸出率:
3.結果與討論
固定磨礦細度為-0.074mm90%、浸出槽攪拌速度為1140 r/min,考察了礦漿pH值、浸出劑濃度、礦漿濃度、浸出時(shí)間和溫度對新型浸金劑浸出效果的影響;新型浸金劑對后續碳吸附工藝的影響;并對尾液和尾渣進(jìn)行有害性檢測。
3.1礦漿pH值對金浸出率的影響
用石灰將礦漿pH分別調至9、10、11、12、13和14進(jìn)行浸出試驗,礦漿濃度為35%,浸金劑濃度保持0.05%-0.1%, 25℃恒溫,充氣量0.6m3/L·h,浸出時(shí)間為24小時(shí)。浸出結果如圖1所示。浸出試驗結果表明,堿性狀態(tài)下pH對該新型浸金劑的浸金效果有一定影響,但影響不太大。pH保持在11-12之間,效果最好。
圖1 礦漿pH對浸出效果的影響
Fig.1 Effects of pH on leaching results
3.2浸出劑濃度對金浸出率的影響
用石灰將礦漿pH調至11,礦漿濃度為35%,浸金劑濃度分別保持0.03%、0.05%、0.08%、0.10%,0.12%、0.15%和0.20%,25℃恒溫,充氣量0.6m3/L·h,浸出時(shí)間為24小時(shí)。浸出結果如圖2所示。浸出試驗結果表明,該新型浸金劑的使用濃度在0.03%-0.2%范圍內都是有較好效果的,以0.1%左右時(shí)效果最好;另外,該藥劑并非使用濃度越高越好,使用濃度超過(guò)0.12%時(shí),浸出效果會(huì )變差。根據以往經(jīng)驗,氰化鈉的使用濃度超過(guò)0.15%時(shí),浸出效果也會(huì )變差。
圖2 浸出劑濃度對浸出效果的影響
Fig.2 Effects of leaching-agent concentration on leaching results
3.3礦漿濃度對金浸出率的影響
用石灰將礦漿pH調至11,浸金劑濃度為0.1%,礦漿濃度分別保持35%、40%、45%、50%,25℃恒溫,充氣量0.6m3/L·h,浸出時(shí)間為24小時(shí)。浸出結果如圖3所示。
浸出試驗結果表明,該新型浸金劑的使用濃度在35%-50%范圍內都有較好浸出效果,相對來(lái)說(shuō),礦漿濃度越稀浸出效果越好,和氰化鈉浸出性質(zhì)基本一致。
圖3 礦漿濃度對浸出效果的影響
Fig.3 Effects of slurry concentration on leaching results
3.4浸出時(shí)間對金浸出率的影響
浸金劑分別用氰化鈉和綠金牌環(huán)保浸金劑,進(jìn)行浸出時(shí)間與效果的對比試驗。用石灰將礦漿pH調至11,浸金劑濃度均為0.1%,礦漿濃度35%,25℃恒溫,充氣量0.6m3/L·h,浸出時(shí)間在24小時(shí)內間隔取樣,分析浸渣品位。浸出結果如圖4所示。從浸出結果可知,該環(huán)保型浸金劑浸金速度較氰化鈉快,特別是在前4個(gè)小時(shí)的起始階段。該新型浸金劑的總體浸出效果稍?xún)?yōu)于氰化鈉。
圖4 浸出時(shí)間對浸出效果的影響
Fig.4 Effects of leaching time on leaching results
3.5浸出溫度對金浸出率的影響
為了考察溫度對該新型浸金劑作用效果的影響,在恒溫箱內進(jìn)行了不同溫度條件的浸出試驗。用石灰將礦漿pH調至11,浸金劑濃度均為0.1%,礦漿濃度35%,浸出時(shí)間24小時(shí),充氣量0.6m3/L·h,浸出環(huán)境溫度在0℃~40℃進(jìn)行變化,浸出結果如圖5所示。從試驗結果可知,該新型浸金劑在攝氏10℃以下時(shí)浸出效果不如氰化鈉,隨溫度降低浸出效果變差,這時(shí)需要適當增加用量;當浸出溫度在攝氏10℃以上時(shí),則浸出效果可以比美氰化鈉,甚至稍?xún)?yōu)于氰化鈉。
圖5 浸出溫度對浸出效果的影響
Fig.5 Effects of temperature on leaching results
3.6充氣量對金浸出率的影響
根據資料,正常狀態(tài)下,氧在氰化溶液中的溶解度為7-8 mg/l[26]。浸出作業(yè)當氰化物濃度大于0.03%時(shí),金溶解速度主要由礦漿中溶解氧濃度決定[27]。從實(shí)際生產(chǎn)工藝情況看,氰化物與氧的理想摩爾比為 6∶1,充足的氧氣能保證氰化浸出生產(chǎn)過(guò)程正常進(jìn)行,并能取得良好的技術(shù)指標[28]。
為了考察充氣量對該新型浸金劑浸金效果的影響,進(jìn)行了不同充氣量條件的浸出試驗,并與氰化鈉做對比。用石灰將礦漿pH調至11,浸金劑濃度均為0.1%,礦漿濃度35%,浸出時(shí)間24小時(shí),環(huán)境溫度25℃,充氣量在0~0.8m3/m3·h,浸出結果如圖6所示。
從試驗結果可知,該新型浸金劑在不充氣狀態(tài)下,和氰化鈉一樣浸出率很低,在0-0.3 m3/m3·h范圍內,隨充氣量增加浸出率迅速提高,當充氣量大于0.3 m3/m3·h后,繼續增加充氣量,則浸出率增加很小,基本保持一致水平。
圖6 充氣量對浸出效果的影響
Fig.6 Effects of air amount on leaching results
3.7新型浸金劑對炭漿提金工藝的影響
為了考察該新型浸金劑對全泥炭漿提金工藝流程的影響,由河南綠金化工有限公司提供新型浸金劑產(chǎn)品,我們在靈寶三聯(lián)礦業(yè)有限公司的100t/d規模的炭漿廠(chǎng)進(jìn)行了為期10天的工業(yè)應用試驗,并與氰化鈉生產(chǎn)時(shí)的浸出情況進(jìn)行對比。工業(yè)試驗參數條件:礦漿濃度40-45%、磨礦細度-200目85-90%、石灰調礦漿pH為10-11,浸金劑濃度均為0.1%,試驗結果見(jiàn)表3。試驗數據為流程穩定后連續運轉72小時(shí)的平均結果。
表3新型浸金劑工業(yè)試驗指標
Table 3 Industrial test index of a new type of gold leaching reagent
浸出劑 |
原礦金品位 (g/t) |
尾渣金品位 (g/t) |
貧液品位 (g/m3) |
金浸出率 (%) |
金吸附率 (%) |
藥劑消耗 (g/t) |
氰化鈉 |
3.39 |
0.27 |
0.005 |
92.04 |
99.89 |
920 |
環(huán)保浸金劑 |
3.64 |
0.29 |
0.005 |
92.03 |
99.78 |
840 |
由表3的工業(yè)試驗結果可知,在相同工藝條件下,使用該新型浸金劑和使用氰化鈉得到的浸出指標基本一致,該藥劑穩定性很好,浸出率和吸附率均不遜于氰化鈉。
3.8尾渣有害性檢測
在氰化提金的工業(yè)生產(chǎn)中,尾渣中劇毒氰根的存在是令人頭疼的事情,即使采用洗滌過(guò)濾后干法排放,仍然需要考慮雨季尾礦庫排水的處理問(wèn)題,許多大型金礦炭漿廠(chǎng)為此花費巨資建設尾礦庫事故廢水處理站,造成生產(chǎn)成本增加。為了考察該新型浸金劑在尾渣中的賦存情況,我們取100t/d規模的工業(yè)試驗過(guò)程中產(chǎn)生的尾渣,進(jìn)行有害性檢測,并和氰化鈉浸金尾渣進(jìn)行對比。尾礦漿經(jīng)過(guò)濃縮、壓濾和二遍洗滌,濾液和洗滌液返回系統循環(huán)利用,濾渣干排入尾礦庫。試驗從尾礦庫中將濾渣取出,用蒸餾水配置成50%質(zhì)量濃度的礦漿,攪拌浸泡72小時(shí),澄清后取上清液進(jìn)行有害性檢測,檢測結果見(jiàn)表4。
表4新型浸金劑浸金尾渣的有害性分析結果 /mg·L-1
Table 4 Hazardous analysis results of leaching residue by a new reagent /mg·L-1
項目 |
pH |
NH4+ |
Na+ |
CN- |
CL- |
Fe3+ |
Fe2+ |
氰化鈉 |
9.2 |
0.02 |
0.45 |
0.57 |
0.02 |
26 |
0.1 |
環(huán)保浸金劑 |
9.3 |
0.06 |
0.32 |
0.06 |
0.09 |
28 |
0.1 |
項目 |
HCO3- |
CO32- |
S2- |
As3+ |
Cr6+ |
Hg |
P |
氰化鈉 |
0.33 |
0.24 |
0.02 |
0.003 |
<0.01 |
0.0003 |
0.012 |
環(huán)保浸金劑 |
0.48 |
0.39 |
0.04 |
0.003 |
<0.01 |
0.0003 |
0.013 |
項目 |
SSC(懸浮物) |
COD(化學(xué)需氧量) |
|
|
| ||
氰化鈉 |
187 |
36 |
|
|
| ||
環(huán)保浸金劑 |
204 |
28 |
|
|
|
由表4的檢測結果可知,氰化鈉浸出尾渣中還含有較高的氰根,配制成50%濃度的礦漿中氰根濃度還達到0.57 mg/L,這說(shuō)明氰化尾渣即使洗滌過(guò)濾后干排入尾礦庫,若不處理,遇雨水后仍能形成超標氰化鈉溶液,不經(jīng)處理不能排放;而該環(huán)保浸金劑浸出尾渣中氰根很低,配制成50%濃度的礦漿中氰根濃度僅有0.06 mg/L,幾乎檢測不到,干排到尾礦庫后可以放心堆存,與雨水不會(huì )形成有危害的含氰廢水。其它有害成分也都極低。
4.結論
(1)針對氧化型金礦的浸出工藝,本次研究從礦漿pH、礦漿濃度、浸金劑濃度、浸出溫度、充氣量、浸出時(shí)間等多個(gè)方面對該“綠金牌”浸金劑浸金效果進(jìn)行了考查,浸出效果基本與氰化鈉一致,金回收率和藥劑消耗均不遜于氰化鈉。
(2)由于工業(yè)試驗的期限較短,該藥劑長(cháng)期循環(huán)使用情況,尚需進(jìn)一步在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行考查。
(3)對尾渣的危害性分析表明,應用該藥劑生產(chǎn)的尾礦干排后氰化物含量極低,對環(huán)境沒(méi)有危害,從環(huán)保角度講,值得大力推廣。
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